ストライクウイッチーズ好きですX)
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具体的には3端子レギュレータを変更して対応しています。
この改造はROBO-ONE参加する以前にロボットを作るお金はなかったため試行錯誤していた時にたどり着いた改造です。
今聞くともっと古い時代M長さん等も実験では通った道の事ですが、多分現在実際にROBO-ONEにてこの様な改造・仕様で戦っているのはるのは自分とガッテンダーのシマさんぐらいだと思います、先日行われたOCTの学生さんには遊びに行った時に佐々機さん等に作業を実演したのでその学生さんも含めて3人程だと思います:)v
具体的には3端子レギュレータを変更して対応しています。
この改造はROBO-ONE参加する以前にロボットを作るお金はなかったため試行錯誤していた時にたどり着いた改造です。
今聞くともっと古い時代M長さん等も実験では通った道の事ですが、多分現在実際にROBO-ONEにてこの様な改造・仕様で戦っているのはるのは自分とガッテンダーのシマさんぐらいだと思います、先日行われたOCTの学生さんには遊びに行った時に佐々機さん等に作業を実演したのでその学生さんも含めて3人程だと思います:)v
搭載位置は、T10仕様を腰Y軸、肘x2、T11仕様を股R軸x2
計5個を駆動電源Lipo 4s(16.8v)で行いました。
結果から云うと、ウォーロック2は決勝戦まで行きましたが、腰Y軸のモータ軸接着不良により旋回動作が行えなくなり、負けてしまいましたX(
浜松科学館URL:https://www.mirai-ra.jp/event/28790/
搭載位置は、T10仕様を腰Y軸、肘x2、T11仕様を股R軸x2
計5個を駆動電源Lipo 4s(16.8v)で行いました。
結果から云うと、ウォーロック2は決勝戦まで行きましたが、腰Y軸のモータ軸接着不良により旋回動作が行えなくなり、負けてしまいましたX(
浜松科学館URL:https://www.mirai-ra.jp/event/28790/
モータのアダプターを少し調整した。
T11ピニオン用は変換アダプターのA2/A2+を使用して少し画像で云うと右側にオフセットしてある。
モータのアダプターを少し調整した。
T11ピニオン用は変換アダプターのA2/A2+を使用して少し画像で云うと右側にオフセットしてある。
KRS-2552のギアボックスにKRS-3204のモータ付けた様子。
3204(3304)のモータに光造形3Dプリンターで出力したテーパー付きのアダプターを装着し、ケースに装着している。
KRS-2552のギアボックスにKRS-3204のモータ付けた様子。
3204(3304)のモータに光造形3Dプリンターで出力したテーパー付きのアダプターを装着し、ケースに装着している。
バクタンちゃんkawaiiX)b
バクタンちゃんkawaiiX)b
ヘラに変更しました、
後はモータの出力分布を変更。
ヘラに変更しました、
後はモータの出力分布を変更。
右腕をヘラにしないって言ったけどそんな記憶は尻尾とともにおいてきましたX(
右腕をヘラにしないって言ったけどそんな記憶は尻尾とともにおいてきましたX(
軽いブログ感覚でX)
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